记者 叶永永 通讯员 俞文媚 厉永平
近日,在横店集团东磁股份有限公司的车间里,几台老旧压机重新焕发新活力,速率从原先的每分钟20转提高到60转,效率提升了200%。
而为这些老旧压机“动手术”的正是横店东磁从日本引进的工程师吉田克裕,一台8吨的老旧压机改造之后,生产H12磁环从原先的每小时1200只提高到2400只,每月可提高产量72万只,增加8万元的效益。
经济不景气触发改革
横店东磁是一家30多年专注于制造业的民营企业,是全国磁性行业的龙头企业,目前也是全国最大的磁性材料生产和出口基地。
但从2012年开始,全球经济下滑,世界主要经济体不景气,市场需求不断萎缩,这给东磁带来了较大考验,包括家电降价幅度大,客户对磁芯的报价越来越低,苹果等智能手机产品更新速度快,汽车行业向混合动力和电力动力方向发展等。
“这些因素都影响磁性行业的市场需求以及市场价格,让磁性行业市场竞争更为激烈。”东磁软磁事业本部部长王素平说,而且磁性材料是劳动密集型产业,不提早进行改革升级,就会面临被淘汰的风险。
也就是这一年,东磁推出了一系列自动化改革,以求降低生产成本提高企业竞争力。软磁事业部作为东磁骨干下属企业,在市场低迷的状态下,急需对一些老旧设备进行改造,提高生产效率。“我们有这个心,但苦于找不到改造提升的技术骨干。”王素平说。
日本工程师二度“牵手”东磁
无巧不成书。王素平在日本出差时,一个偶然的机会,遇到了工程师吉田克裕,并促成吉田克裕二度“牵手”东磁。
吉田克裕先生曾任TDK主干技师,主持多项机械、模具等与成型技术关联的改良、改善工作,精通生产技术特别是成型关联技术。
值得一提的是,在2005年到2008年间,东磁软磁部曾聘请吉田克裕先生,先后为软磁部开发了下二段成型技术、EPC系列产品成型技术、合金磁粉芯一体成型技术、UI产品多级模架结构、TY型产品下凸分割结构、凹模一体型模具、欠充填喂料成型技术及引进了DLC涂层技术。几年来,光EPC系列产品就为软磁创造了上千万元的效益。
吉田克裕来中国考察东磁之后,对软磁部提出了一系列的建议,并答应到东磁参与设备改造。
一改成“金”
效率提高200%
进入东磁软磁事业部后,吉田克裕带领团队立即投入改造成型压机工作当中。3年时间,先后改造了原本已接近报废的两台8吨与4台16吨闲置压机,以较低的成本,改造成了全新的高速、高精度压机。
“当时的压机状况非常恶劣,驱动部分的固定螺丝松动,两侧驱动轴的轴承磨损达到2mm以上。”王素平说,零部件上油垢、生锈情况严重,润滑油严重污染,润滑油过滤器内没有滤芯,机身底部积满粉末,给压机的拆解工作带来了不便。
吉田克裕亲自动手对压机进行耐心细致地拆解,并在拆解的过程中对在现场的徒弟进行详细解说。经过几个月的努力,第一台压机终于改造成功并交付工厂使用。
原先的压机,一般都是凹模充填粉料后,上模下降插入凹模,并且上模凹模上下加压,一起降到给定位置,加压结束后,上模上升凹模下降排出成型体的退出方式,而改造后的压机采用凹模浮动式,用上模的下降来进行双加压,在下模的上升中将成型体排出,实现高速成型,改进后的压机从原先的20转/分提高到60转/分,效率提高200%。